锻件余热淬火——低温退火工艺实验
发布时间:2013-08-07 浏览次数:680
(瓦房店轴承厂)
多年来轴承零件退火一直采用600瓩和1100瓩推杆式大型连续退火炉,虽然生产效率高,能保证锻件金相组织合格,但是生产周期过长(18-22小时),使零件退火后氧化和脱碳较严重,氧化铁皮厚度达0.3-0.4毫米,直接影响钢材利用率的进一步提高,给车加工带来不利影响。
1968年,我们重新提出锻件余热淬火一一低温退火(高温回火)代替老退火工艺这一重大革新项目,在厂党委和锻工车间党总支的大力支持下,使这个实验项目取得一定成绩。
经过多次实验比较,初步得出以下结论:
(1)
采用新工艺,退火时间仅为4.30-5小时,大大缩短了退火周期。
(2)利用了部分余热,节约了电。
(3)减少了氧化和脱碳,为今后锻件实现少车削和无车削打下了基础,节约了原材料。
(4)本工艺可较稳定的达到质量要求,金相组织比现行退火所得到的组织要细,硬度均在要求范围的上限。
(5)本实验仅适用于GCr15和GrCr15SiMn钢制Ø200毫米以下中轻系列的轴承内、外圈,对于大于Ø200或壁厚较大的套圈尚须进一步验证。
(6)为将来锻造和热处理的组合流水线提供了方便。
来源:《轴承》1975年01期