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一起水泵联轴器破裂致伤事故的分析
发布时间:2013-04-18 浏览次数:592
李光瑾 孙宇明 祁姃
(上海柴油机股份有限公司)
一、前言
水泵是工厂的通用机构装备,电机通过联轴器与水泵联接,将电能转变为机械能,实现水的强制输送。联轴器成其为传递转矩与水泵安全运行的关键联轴器在工况下,转速高、外缘线速度与离心力较大。一般电机水泵采用有弹性元件的挠性联轴器。制造联轴器须正确选用材料,满足性能要求,确保加工精度以保证联轴器安全可靠运行。本文仅以一起因联轴器破裂,造成人身与设备的伤害事故进行分析。
二、事故发生的经过
2001年10月的一天,某厂启动一台备用水泵,在水泵运行约20min时,现场散发出浓烈的橡胶气味,水泵运转声音异常。机修人员随即前往检查,切断电源,在水泵未停稳、移动联轴器罩壳的瞬间,水泵一侧的半联轴器外缘破碎,一块重481g的碎块飞出窗户,在3.7m远处击中一员工的左面部,击碎其颌骨等,设备停产若干天。
三、现场检查
1、水泵系某厂产品,型号为IS125-100-250,电动机功率75kw,水泵转速2900r/min,流量2000m
3
/h。水泵2001年6月安装调试后,至本次开机,一直处于备用状态。破碎的水泵联轴器现场见图1。
图1
从图1可见水泵一侧的半联轴器的破碎状况。在联轴器的下方机座上,散落着大量被碾碎的黑色橡胶颗粒。
联轴器的防护罩为厚1.5mm的铁皮弯成“U”形,罩壳未与机座固定(经核对产品安装说明,罩壳必须固定),且无“水泵未停稳不得移动罩壳”的安全提示。检修人员也未待水泵停转便移动了罩壳。
2、测量两只半联轴器端面实际间隙为0.70mm,水泵安装的要求为≤0.30mm,超差0.40mm。
3、现场拆卸联轴器,破损的半联轴器只三凸爪的外圆弧均有严重的周向磨痕,金属表面氧化色呈淡兰,估计温度在220~250℃范围。
4、三只凸爪的顶端均有严重的撞击痕迹,联轴器圆盘端面有不对称弧形磨痕,说明半联轴器在破碎前的运转中已存在轴向窜动。
5、联轴器的橡胶弹性块,应有六只凸块,拆开后仅存三只,每相邻的一只凸块已被碾碎。设备供方称:弹性块未按图纸要求选购聚氨酯质橡胶,而是任意采购的氯丁或丁晴橡胶。
6、据机修人员反映:在水泵安装调试时,曾因水泵质量问题,供货方人员强制撬动联轴器结合部,以拆卸水泵。现场检查半联轴器断裂处,有撬动留下的塑性变形痕迹,不排除给铸件本体造成内伤的可能。
四、对半联轴器的测量
1、半联轴器三只凸爪的分度,实测误差为±0.5°以内。
2、半联轴器三只凸爪的形状检测。
半联轴器系铸造成形,三只凸爪仅其顶端及外圆弧经机械加工,半联轴器相互配对的推力侧面为铸态毛坯面,每只凸爪按30°弧形分配,凸爪的形状测量数据见表1,凸爪的形状分析见图2。
表1: 单位:mm
图2
由表1和图2可见,凸爪的实际推力面素线,未与设计的半径素线重合。主动爪通过橡胶弹性块向被动爪传递扭矩时,爪的内圆弧,向橡胶弹性块根部施加一个剪切力(现场检查多员已损坏的弹性块,根部几乎都留下按旋转方向逐步升高的台阶,证实了弹性橡胶块根部被不正常挤压、剪切的事实)。一旦橡胶块碾碎,主、被动爪即呈刚性碰撞,使联轴器过早失效。
五、联轴器本体的材料与组织、性能测试
1、该联轴器选用灰铸铁HT200材料制造。按GB9439灰铸铁件标准的规定,铸铁的化学成分由供方决定,但必须达到规定灰铸铁牌号的机械性能指标。在损坏的半联轴器轴套筒上纵向取样,测得的机械性能数据如表2所示。
表2
联轴器轴套筒部位铸坯厚度约29mm,与国家标准规定的本体取样的机械性能指标(铸件壁厚20~40mm)相比较,该半联轴器的机械性能不合格!
2、联轴器的金相组织
按GB7216灰铸铁金相标准评定,该半联轴器的组织为:A型石墨,石墨长3级(长0.25~0.50mm),石墨结粗大(图3)。
综合评价该半联轴器的材料与性能,未达到HT200的水平。参照《铸造工程师手册》(1997.12机械工业出版社)关于灰铸铁应用于推荐,圆周线速度20~30m/s,应选用HT300或HT350,使联轴器本体有足够的强度。本案联轴器直径为160mm,工作时外缘线速度为24.3m/s,选用HT200材料,其可靠性欠妥,更何况实物的强度不及HT100牌号的灰铸铁。
图3 X100
六、结论
1、联轴器铸件的材料与组织性能未达到零件图纸的要求,与国家标准规定的相应牌号的灰铸铁件性能相差很大。
2、联轴器的主、被动凸爪的制造精度极差,凸爪内圆弧易剪切弹性橡胶块。一旦橡胶块被碾碎,主、被动凸爪间失去缓冲,易形成刚性碰撞,导致半联轴器失效。
3、联轴器的防护罩壳须可靠的固定,否则不能真正起到防止异物缠绕或碎物飞出的阻挡作用。
4、设备安装时撬联轴器以拆卸水泵、检修时设备损坏状况不明且未停稳即移走罩壳等,均是不规范的行为。
事后就存在问题进行了有针对性的整改,供方作出了必要的经济赔偿。
来源期刊:《机电安全》2002年第12期
服务热线:15618632192 / 15618783363
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