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轴承知识
#1D排粉机非传端故障导致保护跳闸缺陷分析报告
发布时间:2013-03-06 浏览次数:532
一、事情经过
2009年12月19日中午13时,集控室启#1炉D排粉机,17秒后跳闸(正常启动时间15秒),6kVD排粉机开关发‘正序动作’,绝缘正常。DCS中电机非传端轴温在停运10秒后快速上涨至102℃,就地测转轴温约50℃。随即联系电气点检处理,未再启。
19日中午点检通知制粉二班进行处理,下午开票吊回电机,解体检修,发现电机非传端铝制外挡油盖内壁大部分融化,融化后铝水冷却固化将轴抱死,非传端轴承(型号NU224/C3(3G32224))内圈有裂纹,轴承止动圈(并帽)向外移位,止动片与并帽脱离,转子非传端有明显扫膛痕迹。随后将备用排粉机清扫后安装到位,于20日晚10点空试正常,21日6点带负荷运行正常。
图一 轴承内圈裂纹
图二 转子扫膛痕迹
图三 后端外挡油盖高温融化
图四 并帽与大轴被铝水粘住
图五 转子轴螺纹垮丝
二、原因分析
1.止动圈(并帽)向外位移与挡油盖发生高速摩擦发热,导致铝制挡油盖融化并粘住转子大轴,并Z终抱死转子,是造成启动时间超过保护定值,正序保护动作的主要原因,非传动端轴温飙升到100多度也是由于高速摩擦所致。
2.止动圈向外位移原因有以下几点:
2.1上次检修时止动圈旋紧不到位,检导致长期运行后慢慢松动,并Z终位移到与挡油盖高速摩擦位置。
2.2止动圈内侧有一止动片,铜质止动片6个爪子应向下打入止动圈预留的槽口内,止动片的爪子未打入槽口或打入不到位,是止动圈向外位移的重要原因。经现场查看解体后电机,发现止动片6个爪子均直立,并未打入槽口,基本确定检修工艺不良是导致此次事故的关键因素。
2.3电机长期(经制粉二班查台账,告知从05年他们接受制粉系统以来,此电机就一直没有进行过大修,按照4年一大修的原则,至少已经超过了大修周期一年,)运行,启停频繁,年久未修,直接导致了电机整体健康状况下降,并Z终发生故障。
三、防范措施
1.加强设备日常巡视力度,对于出现轴温升高或声音异常的电机,重点进行监测,及时加油,当修必修,修必修好。
2.进一步规范电机检修台账管理,全面清查全厂所有高压马达的历史检修及试验台账,对于超过检修周期的电机,要在机组大小修或停备期间,抓紧进行大修工作,确保设备的健康稳定运行。
3.加强电机检修全过程质量控制,优质高效的完成每一台电机的大修工作,点检员对自己的设备真正做到心中有数。
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